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◆天津钢管168机组伺服阀实现国产化替代
为将公司“双极致”工作要求落到实处,日前,天津钢管商务部、一轧管分厂168机组与外协单位经过多次技术交流和现场工况分析,成功实现进口伺服阀国产化,经过一个月上线运行,使用效果良好,不仅提高了生产效率,还大幅降低了备件及维护成本。
“伺服阀”作为工业控制系统中的核心部件,其性能直接关系到整个生产线的稳定性和生产效率。长期以来,天津钢管主要依赖进口伺服阀,由于进口伺服阀近年价格持续上涨且交货周期长,为实现降本增效,天津钢管积极探索关键设备使用国产化替代。
经过长期实践,此次上线的伺服阀产品,通过了严格的质量控制和性能测试,完全符合168机组的生产需求,并且具有更高的性价比和更好的性能表现。使用国产伺服阀后,168机组的设备稳定性和生产效率均得到了显著提升,并且维护成本也大幅降低,为公司节省了生产成本,提高了市场竞争力。此次国产伺服阀的成功应用,更为公司备件国产化推广工作,树立了新的标杆。
◆本钢板材特钢事业部小棒轧线加热炉烟气排放实现实时监测
本钢板材特钢事业部小棒轧线加热炉于2023年11月投产,其烟气排放设计为自然排烟。按照国家环保要求,上线烟气排放需要建立连续监测系统(简称CEMS),可实时检测SO2、NOX、O2、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关数据,可以随时统计排放率、排放总量等,并与上级相关环保部门联网,使加热炉生产始终处在环保部门受控下运行。
由于CEMS机柜原始设计安装在烟囱附近,未与加热炉主控室进行通讯,无数据远传,操作工无法实时观测该CEMS数据,不利于生产过程中控制烟气排放质量。该事业部设备作业区点检员根据生产需求,结合设备实际情况,充分利用精益管理“改一改”的工作方法,在保持CEMS原独立功能不变的情况下,通过加热炉仪表PLC远程站的备用通道去采集CEMS模拟量数据,再根据CEMS厂家提供的烟气指标折算公式进行PLC编程、HMI画面的制作等工作,实现了在加热炉主控室内进行CEMS数据实时远程监测及历史数据查询功能。此功能完成后,使加热炉燃烧系统与CEMS有了更好的结合,生产操作人员可以根据实时监控烟气排放数据,合理控制燃烧操作,把加热炉烟气排放控制在环保要求指标以下最低程度。