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舞钢板材用于全球首台3千吨/日水煤浆气化废锅设备/攀长特成功试制一批S32304不锈钢管材/首钢贵钢轧钢技术创新助力成材率再提升
2025-04-016

◆舞钢高端容器钢板用于全球首台3000吨/日水煤浆气化废锅设备制造

  3月23日,全球首台日处理量达3000吨的水煤浆气化废锅设备,如期发往中煤榆林煤炭深加工基地项目,标志着我国在大型煤气化装备领域实现重大技术突破。河钢集团舞钢公司生产的1050吨高端容器钢板,替代进口,独家用于该设备制造。

  舞钢结合行业趋势和企业定位,快速调整工作思路,把特钢思路作为企业经营的“法宝”,努力走好高端产品路线。在深入走访市场的过程中,了解到某高端客户计划设计制造全球首台日处理量达3000吨的水煤浆气化废锅设备,由于各项技术要求比较高,其专利方美国Ap公司曾要求采用进口钢铁材料制造该台设备。舞钢与该客户和美国Ap公司进行多轮次深度交流,充分发挥自身在高端容器钢板领域的技术优势,为客户研发契合设计要求的高端钢铁材料,赢得了客户和美国Ap公司的认可。在生产过程中,舞钢高端高效益产品攻关团队和产线人员密切配合,根据产线实际,创新工艺、生产流程,严格过程质量管控,确保了该批高端容器钢板各项质量指标完全满足客户需求,成功替代进口。

  中煤榆林煤炭深加工基地项目是煤化工行业碳评价试点示范项目,同时也是化工领域半废锅流程煤气化装置国家示范项目,是推动煤炭清洁高效利用技术规模化应用的关键项目,将为中国煤化工高质量发展注入新动能。此次发运的是全球首台单炉干基煤炭处理量达3000吨/日的高效废锅设备,每小时可生产高压蒸汽200吨。


◆攀长特成功试制一批S32304不锈钢管材

  近日,攀长特轧钢厂为用户成功试制一批S32304管材,并顺利通过用户测试。此次试制成功,为攀长特后续承接此类大宗订单与批量生产奠定了坚实的技术基础。

  S32304是一种性能优异,应用广泛的不锈钢材料,因其具有高强度、耐腐蚀等独特的物理机械性能,被广泛应用于石油、医药、海洋等领域。

  该公司轧钢厂在接到订单后,根据用户要求和其独特的加工性能,进行工艺路线技术研究,生产装备细节提升,工模具和润滑剂优化改进等系列技术准备,并按照产品工艺生产特色制定了工艺操作要点,试制方案等技术文件,多次组织技术会议研究生产工艺控制细节,并于近期成功试制首批S32304管材。经相关方严格检测,该产品各项质量指标均达到要求,并获得用户高度认可。


◆首钢贵钢轧钢技术创新助力成材率再提升

  一季度以来,首钢贵钢公司轧钢事业部深入贯彻公司四届二次职代会精神,紧扣“一二二”工作主线,以“揭榜挂帅”项目攻关为抓手,2025年一季度中空钢线优钢成材率、高线易切钢成材率分别较2024年提升0.47%和0.27%,超额完成季度分解目标,取得阶段性突破,为一季度收官提交满意答卷。

  面对相当有难度的攻关目标,攻关团队坚持技术创新为引领,从产线设备功能精度恢复、精细化过程管控等方面专项制定攻关措施,不断推进攻关项目取得成效、新突破,促进效率效益实现双提升。

  在《中空钢线优钢成材率再提升》攻关中,首钢贵钢公司轧钢事业部以技术创新为核心,完成650轧机一机、二机联动轧制工艺技术改造方案设计,通过5次模拟推演,预计二季度试轧后将提升单支坯重。通过合同定尺反算坯料长度,精准控制原料尺寸,减少短尺检废,优钢成材率再提升0.25%。同步开展设备功能精度恢复工作,对650辊道进行安装精度校准,使辊道故障热停减少90%;修复1#飞剪、冷床及1250无齿锯主机精度,彻底解决剪切不断、锯切倾斜和爆片问题,保障生产顺稳。

  针对《高线易切钢成材率再提升》项目,攻关团队严格把控吐丝机扇形板与剖分罩间隙,将其控制在标准范围内,有效杜绝小规格尾圈甩尾现象。通过恢复风冷线侧边护板精度、优化冷集卷扶钢装置,减少盘卷擦挂伤和收集错层问题。生产过程实施精细化管控,每日通报各规格、炉号的成材率,做到实现实时监控。将指标分解至岗位和个人,强化责任落实。进一步增强顺稳生产能力,降低中检废率,提升成材率。

  首钢贵钢轧钢事业部通过强化过钢通道管理、提升试轧一次合格率等举措,持续完善生产流程管控。目前,轧钢事业部正加紧筹备二季度试轧工作,持续推进产线设备升级与工艺优化,为全面实现2025年成材率提升目标奠定基础。

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