秉持精益管理、高效生产、提质降耗核心理念
以“稳中求进”为工作总基调
攻坚克难、锐意进取
实现生产经营持续向好
各项工作亮点纷呈
第一轧钢厂2025年21项主要经营指标中,18项较2024年实现进步。其中,全年累计降本2557万元;棒材、线材产量比2024年分别提高27%、23%;棒材、线材步骤费用比2024年分别下降8%、15%,尤其是线材酸洗工序步骤费用逐年降低;成材率、一次合格率等技术质量指标均完成年计划指标。
第一轧钢厂围绕“高效益品种攻坚+重点客户深耕”双向发力,实地走访下游用户,强化客户需求与关系维护,实现产销双赢。棒材高碳不锈轴承钢9Cr18系列产品攻关成果显著,月均合同量大幅提升,市场份额稳步扩大;针对线材4.5mm极限规格水纺机扣片用钢,深度对接用户加工工艺,精准满足用户降本需求,并成为该领域独家供应商。
第一轧钢厂优化303Cu产品生产工艺路线,成本下降185元/吨;提高线材轴承钢吐丝温度,产品脱碳一次合格率、酸洗表面一次合格率分别提升至97.41%、94.5%;改进G20Cr2Ni4退火工艺,脱碳合格率达96.31%;优化9Cr18退火工艺,产品硬度稳定达标至≤235HB。
第一轧钢厂推行棒材连铸轴承钢同组距集中扩散生产模式,平均班产提升15吨;聚焦线材303CuL品种集中生产,成功打通离线固溶产能瓶颈;落地小棒精整24米跨倒棱打捆连线项目,改善产品质量及包装效果,平均班产提升100吨;线材精整环节新增砂带磨设备,每月增加线材扒皮材产量150吨;完成新酸洗线隧道窑延长改造,连续满负荷生产可满足10000吨不锈钢交付需求。
第一轧钢厂完成银亮材旧矫直机搬迁,解决每月近2000吨抽油杆钢后部矫直难题,大幅缩短交付周期;推进罩式炉出扒料升级改造,每月减少钢材倒运4500吨以上;实施酸洗转料区域改造,提升物料转移效率;通过改造成品库放置场等举措,每月节约2000吨以上转移费用。物流体系全面优化后,线材、棒材产量实现翻番,现场叉车数量缩减至7台,集约化生产水平大幅提升。
第一轧钢厂完成线材1#加热炉分区控制改造,燃气消耗降低19.2%;自主开展KOCKS轧机C模块大修及水冷系统改造,稳定棒材轧制质量;推进棒材2号辊底炉技改与大修,脱碳和组织性能指标大幅提升,满足高标轴承钢退火质量要求;实施棒、线切头收集系统扩容改造,解决频繁换料斗影响轧机效率的痛点问题。循环水系统治理成效突出,实现循环水质量提升与成本下降目标。
